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解决方案

怎样解决气力提升泵在使用(yòng)中出现的堵料现象?

所属栏目:解决方案 发布时间:2011-11-06

巩义大宇机械厂技术专家对气力提升泵在使用(yòng)中出现的堵料现象进行分(fēn)析并找出解决措施:

1、供气罗茨风机故障

1.1、罗茨风机出口安全阀压力设定值偏小(xiǎo)

试生产初期,随着磨喂料量的增加,出现气力提升泵堵料。罗茨风机電(diàn)流值在65%左右,属正常范围,但罗茨风机出口安全阀向外排气。现场管道上气压表读数未达到安全阀排空压力80kPa。重新(xīn)调节安全阀压紧丝杆后,此类堵料即可(kě)排除。

1.2、罗茨风机三角带脱落或烧损

在三角带磨损老化或新(xīn)三角带张紧不适合时,易使三角带脱落或烧损。如,中控室画面显示1台罗茨风机電(diàn)流值由正常值70%左右降至空载電(diàn)流40%,而另外2台罗茨风机電(diàn)流则由70%左右上升到80%。中控室对此报警未予注意,切换备用(yòng)罗茨风机不及时,导致气力提升泵堵料。现场检查则发现3台罗茨风机出口管道上安全阀均向外排气,第1台罗茨风机的三角带脱落或烧毁,電(diàn)动机空转,从而造成另2台风机電(diàn)流上升。切换到备用(yòng)罗茨风机可(kě)解决问题。

1.3、罗茨风机出口逆止阀阀芯脱落,截止阀阀片磨损

罗茨风机出口逆止阀的作用(yòng)是在风机停机后防止压力气流反窜到转子腔。截止阀為(wèi)气动控制,在风机電(diàn)动机运转前打开,在電(diàn)动机停机后关闭,截断压力气流的反窜。因截止阀阀片磨损有(yǒu)缺口,导致压力气流从缺口反窜,冲击逆止阀阀芯,时间一長(cháng),造成阀芯脱落。此类原因导致的堵料现象如下:

中控室画面显示3台罗茨风机電(diàn)流值由正常值70%左右的峰值瞬间下降到空载電(diàn)流40%左右。现场检查气力提升泵堵料,但3台罗茨风机安全阀不排气。气流从发生故障的罗茨风机经排气管、转子腔到吸气管外排。停止该台罗茨风机后,截止阀关闭,另2台罗茨风机電(diàn)流值瞬时由40%上升到80%,安全阀向外排气。

2、气力提升泵的帆布层破损,气室积料

因帆布层破损后,喂入气力提升泵的生料得不到很(hěn)*地气化,使泵的输送能(néng)力降低,当喂料量超过泵的输送能(néng)力时,发生堵料。3台罗茨风机電(diàn)流值均在80%左右,安全阀放气。

处理(lǐ)方法:无需立即停机更换,一般等到停机检修时再更换帆布。现场处理(lǐ)时可(kě)不必打开泵體(tǐ)人孔门放料,只需开大生料库顶袋除尘排风机入口阀门,同时*择开启3台罗茨风机即可(kě)将泵體(tǐ)内的物(wù)料送空。

3、来料潮湿结块

因物(wù)料的因素导致气力提升泵堵料主要是料潮湿引起,特别是增湿塔湿底堵料后,清下的潮湿物(wù)料经螺旋输送机送入气力提升泵后,不能(néng)被气化送走。中控室显示3台罗茨风机電(diàn)流值均在空载電(diàn)流40%左右,安全阀不放气,但送料斜槽则漫料,敲击泵體(tǐ),声音发闷。

处理(lǐ)方法:停掉生料磨系统,打开泵體(tǐ)人孔门,人工铲料,清出帆布层后再重新(xīn)开机

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